减速机高速轴减速电机轴断原因分析

日期:2023-02-11 19:53:05浏览量:33168

减速电机轴断

  摘要:某热电厂减速机的高速轴在运行中发生减速电机轴断,通过对减速电机轴断进行宏观检验、化学成分分析、表层能谱分析、硬度检验、金相检验以及力学性能测试,并结合减速机的运行工况进行分析,结果表明,高速轴的制造质量不合格。由于其表面渗氮层中存在大量微裂纹和针状组织,在运行期间,微裂纹发生扩展,造成表层金属剥落,形成应力集中,最终导致高速轴出现疲劳断裂。针对减速电机轴断的原因,提出了相应的改进建议。

关键词:高速轴;渗氮层;微裂纹;疲劳断裂

某热电厂7号锅炉的乙侧磨煤机正常运行电流为72.45A,在运行过程中电流瞬间降低至34.31A,经现场查看发现,乙侧磨煤机的电机仍在运行,但磨煤机的减速机未运转,确认减速机的高速轴已经发生断裂(位于3瓦轴承侧)。

减速电机轴断

高速轴为减速机原装的齿轮轴,于2008年投用,材质为37SiMn2MoV。为查找高速轴的断裂原因,进行了以下检验分析。

检验与分析

宏观检验

高速轴断裂于减速机输入端的轴承安装部位,轴径160mm,断裂面靠近轴肩处,距倒角处约3~5mm。可见,断口整体较为平齐,可区分出裂纹源区、扩展区和瞬断区,裂纹源区有贝壳状条纹,并伴有多条撕裂棱,具有多源疲劳开裂特征[1]。断口上瞬断区的面积不足横截面积的20%,由此可断定该高速轴断裂前并未出现明显过载现象。

断轴外表面存在明显的金属剥离痕迹,剥离层沿圆周分布,与轴承的安装位置基本对应,剥离层厚度为1~2mm。

 减速电机轴断